空壓機在高溫運行中散熱不佳的難題怎樣解決,下面徐州新標機械設備有限公司說明原因和解決方案:機房軟件環境,機房空氣不流通,空壓機沒法散熱的原因;解決方案,降低空壓機房的工作溫度,空壓機房的窗戶能夠改為紗窗,提升通風。增加壁掛式排風扇的功率,提升空壓機房內的空氣流通,避免徐州空壓機房在運行中堆積熱量,進而降低空壓機房的工作溫度。
解決方案是提升冷卻水的水質,清除機械取水口的淤泥,降低冷卻水取水口的淤泥成分。提升冷卻水預沉積、過濾的穩定性,妥善處理排出淤泥。定期清理,先負壓沙漿,泵送沙漿后,避免出現沙漿堆積。
冷卻水滯流遲緩,冷卻水流動阻力大,速率太慢,熱量不能快速傳至冷卻設備,造成熱量堆積;降低冷卻水管長度和彎頭總數,降低節流效果,降低循環阻力,汽體冷卻器和油冷卻器不是串連而是并接布局,冷卻器平行布局,提升冷卻水量,降低冷卻器滲水溫度,防止2組冷卻器相互作用,提升冷卻效果。
空壓機冷卻系統設備后散熱效果不佳,不能實現快速散熱,節能空壓機廠家的解決方案:冷卻器(氣冷器)改成可拆式清理后,采用具備可拆式清理式冷卻器做為氣冷器,脫卸式式清理式冷卻器,定期清洗冷卻器間的殘渣,保證冷卻器的傳熱效果。
工作溫度強的空壓機房處在相對封閉的環境里,用以提升空壓機房空氣循環,排風扇功率小,空氣循環慢,環境炎熱,工作溫度高,空壓機入口溫度高,壓縮氣體出口溫度高。冷卻水管道結構設計不合理,冷卻水管路基礎設施設備安裝不科學,管道布局許多多余,導致彎管多,系統阻力增加,冷卻水管經縮小,流動阻力提升,節流顯著,降低了冷卻效果。
空壓機冷卻器冷卻功效不好,氣體通過壓縮機縮小后,進入油氣分離器開展分離;高溫縮小環節中氣體經冷卻器冷卻后進入烘干機系統;高溫油經油冷卻器冷卻后回到空壓機,汽體冷卻器和油冷卻器串連布局。冷卻水首先要通過氣體冷卻器,然后經過油冷卻,空壓機冷卻水系統及2組冷卻器的冷卻解決效果也是相互作用。冷卻水含泥垢較多,鈣鎂離子偏少,泥垢較多,持續沉積后裝運效果不好。冷卻器工作一段時間后,冷卻水里的淤泥會粘附在冷卻器上,能增加流動阻力,也降低了傳熱效果。